近年来,面对主要原材料大幅度上涨和行业竞争进一步加剧等不利因素,湖南江滨机器(集团)有限责任公司始终将节能降耗放在首位,坚持科技创新节能与管理创新节能“两手抓”,不断提高能源利用效率,取得了良好的经济效益和社会效益。统计数据表明:今年上半年,江滨集团在水电价格上涨增加支出40余万元的前提下,万元产值能耗比去年同期下降12.65%,万元增加值消耗标煤比去年同期下降14.42%。
节能降耗离不开技术的支撑。近两年来,江滨集团首先在技术创新、优化工艺上做出了有益的尝试。以该公司的活塞阳极氧化设备为例,一直以来该设备采用传统工艺,费时费力,而且能源消耗和污染较大,成本居高不下,更为严重的是生产批量上不去,制约着公司大规模生产。经过该公司攻关人员近一年时间的反复试验,刻苦攻关,取得了重大突破,效果十分理想:按新工艺生产氧化的时间每个活塞由原来的2小时30分钟缩短为每件8分钟,不仅缩减了几个工序环节,节约了大量制作材料,而且每天可多氧化活塞3000多只。这套设备的研制成功,每年至少为公司节能降耗创直接经济效益500万元,间接经济效益在1000万元以上。此外,该公司通过改革铝屑铝渣回收利用工艺,一年仅节省冶炼所需能耗成本就达200多万元。
为了用高新技术改造传统产业,该公司在资金十分紧张的情况下却舍得投入,每年挤出1000余万元加强技术改造,提升产能和生产、工作效率。该公司铸造车间就是在这样的支持下将年耗电量降低了一半,全年节约电费(按0.6元/度计算)168万元。
在科学加强能源管理方面,该公司力推“责任田”制度,能源公司的每位员工都分到了自己的那块“责任田”。现在能源公司的每位员工一上班,就是深入自己分管的单位蹲点,实地查看,了解生产工艺流程、设备运行现状、性能和需要时间、定额及单耗,考核各单位能耗是否与每月每天生产任务相匹配,及时发现问题,提出整改措施。彻底改变了过去能源管理中,吃大锅饭,职责不清,责任不明的弊端,较好地实现了由“要我抓”到“我要抓”的转变。不仅如此,水电消耗日报制、合理安排大能耗设备开启时间、加强用电巡视稽查、科学组织生产等一系列管理的创新,也最大限度地降低了企业能耗的增加。